清洁生产审核报告 - 图文(6)

2019-08-29 19:22

质量标准,还可以用在印花机冲导带的用水、冲洗调浆桶和印花版,如果效果达到工业用水的标准,还可以用在花布的洗水等上面,可以节约大量的工艺用水。

2、从技术上看,原处理装置的处理能力以不能满足未来生产的需要,水质的工艺停留时间不能保证,因此出水的质量达不到质量的要求,使出水的质量不能满足洗导带的工艺要求,尽管出水符合排放的要求在100—150mg/l之内,但为了能够进行中水回用,有必要进行改造,以达到使用的质量标准。经有关的专家的研究和论证,洗导带的水的COD值需在65mg/l以下才能保证该水的质量满足导带的要求。

3、从工艺的角度看,在原来的工艺路线的基础上,增加气浮装置,加快絮凝物的快速沉降,可使污水在短时间完好沉降,出水的COD平均可达100mg/l,然后进行生物处理,通过生物的处理,可以使COD进一步降低到50mg/l以下。

4、从经济的角度上看,每月可回用水量为36000吨,节省新鲜水量36000吨,节约36000吨的排污费。年可节省43万元。

5.2.2环境评估

通过中水的回用,可以减少大量的废水的排放,减少和节约大量的工艺水用量,降低对环境的污染。由于污水工程的配套扩建,使污水达到排放标准,净化了环境,减少了环境的污染。

每年削减COD:(900-65)×1吨/1000×2400×300=601.2吨 每年削减BOD:(400-60)×1吨/1000×2400×300=244.8吨。

5.2.3经济评估

1 投资估算 1.1 编制说明

本项目主要建设内容包括:污水处理工段的土建工程、设备购置、设备安装以及相关的配套工程。

1.2 编制依据

a、本项目投资估算参照《纺织工业工程建设概预算编制办法及规定》进行编制。 b、建筑工程投资,依据建设单位提供的类似工程造价及近期建筑市场工程造价水平,综合确定每平方米造价指标进行估算。

c、设备购置投资依据近期向生产厂家询价和市场价格估算,并按照有关规定计取了相关费用,进口设备价格已向国外有关公司进行询价,并按规定计取了相关费用。

d、安装工程和其它费用投资,均按《轻工业工程设计概算编制办法》中有关规定及国家现行有关费、税政策规定进行估算。

1.3 投资构成分析

本项目总投资609.34万元,其中土建设施254.2万元,设备购置费268.74万元。其它费用66.4万元,税金20万元。

1.4资金筹措

本项目建设期为一年。

建设投资来源:本项目建设投资609.34万元(含外汇30万美元),拟申请世行贷款250万元,申请环保专项贷款200万元,企业自筹资金159万元。

2 效益分析 2.1 直接经济效益

a、经过污水扩建后,日处理能力达到2400吨,且完全达到国家一级排放标准。通过处理的废水达标后,企业可以回收再利用,利用率可达50%以上。

2400吨×50%×300天×2.8元/吨=1008000元/年,即一年可节约用水资金达100.8万元。

b、降低排污费

每年可降低排污费9万元以上。(1200吨×300天×0.25元=9万元) c、增加污水处理费用 年处理费用66.14万元。 d、直接经济效益

100.8+9-66.14=43.66万元/年 3 经济评估指标

在评估经济可行性时,假设该设施系年初一次性投入,不计银行利息,选择了以下指标:

⑴总投资费用(I)=总投资-补贴 I=609.34万元

⑵年净现金流量(F)=销售收入-经营成本-各类税+年折旧费=年净利润+年折旧费

F=43.66万元 ⑶投资偿还期(N) N=I/F (年)

N=609.34/43.66=13.96年

结论:通过以上的分析可知,该项目不但能够改善环境,同时具有一定的经济效益。随着水费的上涨和排污收费的增加,该项目效益将更明显。

6方案实施

本阶段的目的是通过推荐方案的实施,使企业实现技术进步,获得显著的经济效益、环境效益;通过评估已实施的清洁生产方案成果,激励企业推行清洁生产。

6.1已实施无/低费方案的成果

在本轮审核中,审核小组本着边审核边实施的原则,自筹资金,实施了全部8个无/低费方案,2个中费方案,并收到一定的经济效益和环境效益,为今后的可持续发展提供了一个良好的模式。有些方案的实施效果要比较长的时间才能显现出来。

已实施方案的经济效益计算从2001年6月15日截止到2001年11月15日。 表6-2 无/低费方案实施效果的核定与汇总表 方案编号 方案名称 实施时间 投资 万元 环境效果 经济效益 30万元 2001.7.25 10 降低废品率5%,减少废弃物 (20000×5%×10元×300天=300万元) 2001.7.25 2001.9.1 10 无 降低废品率5%,减少废弃物 暂无法考核 30万元(同上) 暂无法考核 8 检修国产的大平网 检修国产大圆网 加强设备完好率考核 10 9

13 引布的再利用 加强备品备件的管理 比价采购 加强工人的操作质量管理 加强现场操作培训 小 计 2001.8.10 无 节约资源 41万元/年 14 15 16 2001.8.1 2001.6.1 2001.8.1 无 无 无 减少浪费 节约资源 减少人为因素产生的废品 提高一等品率,减少废弃物的产生 暂无法考核 暂无法考核 暂无法考核 17 2001.8.1 无 暂无法考核 10 101万元/年 6.2已实施中费方案的成果

6.2.1丝光淡碱的回收

? 技术分析

以前丝光生产后产生的废碱基本上全部排入下水道,不但造成严重的环境污染,而且造成了大量的资源浪费,经过公司技术人员的研究论证,改变以前的工艺路线,合理利用上道工序的中间产物和资源,作为下一道工序的原料,减少废物的排放量,产生了很好的环境效益和经济效益。

丝光产生的废碱经沉淀池沉淀过滤后,导入冷堆用碱池,用水或浓碱调节碱的浓度,然后应用在冷堆配料上,经冷堆工艺后的废碱液进入锅炉水磨除尘喷淋系统和除渣系统,对锅炉的气体和固体废物进行脱硫处理,然后脱硫废水进入污水处理站,经化学脱色、絮凝、生物厌氧、好氧、停留沉淀处理,达标后排入下水道。

由以上的工艺过程可见,丝光、冷堆、消除SO2、使用烧碱,形成了一个“闭路的循环”,碱和水得到了重复的利用。整个系统原理简单,只不过是沉淀、过滤、最后是经中和处理。 ? 环境分析

丝光年用碱80.15吨,冷堆用碱81.2吨,合计为161.35吨。丝光年用新鲜水量1700吨,冷堆年用新鲜水量22890吨,合计为24590吨,重复利用率为零。

治理后丝光、冷堆年用碱量81.2吨,年用新鲜水量 22890吨,丝光、冷堆产生的废水经过处理后用锅炉除渣除硫,重复利用率为100%。每年可节约烧碱81.2吨,节水22890吨。同时应用于锅炉除尘器还可以减少SO2排放。 ? 经济分析

总投资20万元,1.14年就可收回投资。

丝光冷堆碱重复利用的效益分析 排放量 回收利用 81.2吨 81.2吨 22890吨 22890吨 合 计 序号 1 2 项目 烧碱 水 经济效益 11.6万元/年 6万元/年 17.6万元/年 6.2.2剩余色浆的回收利用管理

? 技术分析

大量剩浆问题是长期以来一直困扰着我们的难以解决的问题,问题的严重性主要体现在大量的、过度的浪费和环境污染上。适当增加回收装置,对工人进行培训,将剩余的色浆全部回收再利用,通过重新调整颜色,完全可以被利用,变废为宝,所以在技术上是可行的。 ? 环境分析

每年减少带有COD 污染物(色浆)的排放量360吨,其中活性色浆占55%,涂料色浆占45%。

活性色浆COD=4033.9mg/kg, 涂料色浆COD=375000mg/kg,

年活性色浆COD=4033.9×360×1000×55%/1000000000=0.8吨 年涂料色浆COD=375000×360×1000×45%/1000000000=60.7吨 总减少COD=60.7+0.8=61.5吨。 ? 经济分析


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