合川3#监造总结(水压试验用)(9)

2020-06-05 09:23

(1)少量管夹起吊变形、管口毛刺、管表少量机损。 (2)附件角缝少量飞溅,油漆流挂。 下级省煤器蛇形管(109N312)

(1)圆钢与管子角缝局部咬边(修磨),角缝药皮未清理干净,管内有余水。

(2)附件角焊缝焊高不足5mm,并有>0.5mm焊缝咬边,母材上有引弧,飞溅未清理干净。

(3)管屏表面飞溅需要清理干净;管口毛刺、管子内杂物应清理干净。

(4)油漆挂流,局部面漆没有盖到底漆。 针对以上问题,车间进行了返修并处理合格。 五、集箱

(一) 水冷壁集箱 图号109N1411~1415 、109N1421~1422 、109N1431~1435 、109N149

1.按照监造项目实施表内容要求进行了文件见证和现场见证,详见“见证情况表”及有关“附件数据”。

2.抽查情况

该部件共有集箱49根,任抽3根,集箱图号/编号109N1415-1-0/21#;109N1431-4-0/25# 和109N1433-0 /28#。按DG1132-2003《超临界锅炉集箱制造》标准进行检查,检查结果:符合标准要求。

3.水压试验见证情况

2012年1月3日 109N1415-1-0 / 21# ,共1根。设计压力29.8MPa,

水压试验压力47.6MPa,稳压5分钟。

2011年12月17日 109N1431-4-0/25# 和109N1433-0 /28# ,共2根。设计压力31.7MPa,水压试验压力44.7MPa,稳压5分钟。

见证情况:水压试验前,审核了水压试验用的2只压力表量程、精度和有效日期,检测了环境温度、水温,查阅了集箱的探伤报告、热处理记录、机械性能试验报告、管接头角焊缝金相检验报告以及水压试验工艺文件,满足标准要求后开始水压试验。在升压和稳压过程中,未发现焊缝及管接头与受压元件有异常变形、渗漏现象,金属表面和焊缝无湿润和水珠。整个水压试验过程及结果符合DG1111-1998《锅炉产品水压试验》和DG1132-2003《超临界锅炉集箱制造》标准。

4.探伤情况:水冷壁集箱共有 49根,环缝136条

(1)超声波探伤:按DG1411-2006《超声波探伤标准》,探伤焊缝 90845mm,无返修 ,探伤一次合格 100%,探伤管接头角焊缝 234头,角焊缝97983mm,一次3头返修50mm。

(2)磁粉探伤:按DG1416-2006《磁粉探伤标准》,抽查环缝128条,按20%MT探伤,无返修。探伤管接头角焊缝738头,附件角焊缝111件,均无返修。

(3)探伤资料:见证探伤资料共有 225页。

5.生产过程中监造代表发现和处理的产品质量问题: (1)集箱表面有机械碰伤、弧坑、焊渣飞溅没有清理干净。 (2)管接头坡口碰伤。 (3)集箱内部没有清理干净。

针对上述问题,车间进行了返修并处理合格。

(4)在完工检查中发现,109N1434-1-0/30# 集箱上有一只管接头(材质及规格为15CrMoG/¢38.1×7、管子入厂检验编号D201102255)内壁存在一处凹坑,深度3mm。不符合标准要求,为此车间按质量管理程序要求出具不合格品报告单(编号:NCRC201201170001)。不合格品原因分析:原材料缺陷。根据设计、工艺、技术管理和质检等相关部门意见,由工艺处编制返修工艺,返修工艺编号:F-0011-2012-118200。车间按返修工艺返修(更换该管接头),经质检确认,返修合格后回用。因返修后无法再次进行厂内水压试验,经技术负责人批准,取消厂内水压试验。 (二)过热器集箱 图号 109N2411~2412、109N2414~2418、109N245

1.按照监造项目实施表内容要求进行了文见证和现场见证,详见“见证情况表”及有关“附件数据”。

2.抽查情况

该部件共95根任抽3根,集箱图号/编号:109N24 11-1-0 / 102# 、109N24 15-1-0 / 42# 和109N24 18-1-0 / 151# ,按DG1132-2003《超临界锅炉集箱制造》标准进行检查,检查结果:符合标准要求。

3.水压试验见证情况:现场见证了8根集箱的水压试验。见证时间、集箱图号/编号:

2012年1月6日 109N24 12-1-0 /106~108#、109N24 12-12-0 /130~132#、109N24 12-14-0 /136#、138#共8根。

见证情况:水压试验前,审核了水压试验用的2只压力表量程、精度和有效日期,检测了环境温度、水温,查阅了集箱的探伤报告、热处理

记录、机械性能试验报告、管接头角焊缝金相检验报告以及水压试验工艺要求,符合标准后开始水压试验。设计压力28.5MPa,水压试验压力42.75MPa,稳压5分钟,经检查,在升压和稳压时,未发现焊缝及管接头与受压元件有异常变形、渗漏现象,金属表面和焊缝无湿润和水珠,整个水压试验过程及结果符合DG1111-1998《锅炉产品水压试验》和DG1132-2003《超临界锅炉集箱制造》标准。

4.探伤情况:过热器集箱共有95根,环缝173条

(1)超声波探伤:按DG1411-2006《超声波探伤标准》,探伤集箱环缝173条,焊缝长160543mm,无返修,探伤一次合格100%。探伤管接头角焊缝212头、附件角焊缝28件,均无返修。

(2)磁粉探伤:按DG1416-2006《磁粉探伤标准》,探伤环缝173条、管接头角焊缝2238头,附件角焊缝367件,均无返修。 (3)探伤资料:见证探伤资料266页。

5.生产过程中监造代表发现和处理的产品质量问题

109N245-2-0/53#过热器集汽集箱在筒节环缝拼接过程中发现,集箱 上的一段筒身(L=4877mm)明显弯曲,实测该段筒身直线度14mm(该段筒身检验编号为U20120097)。为此车间按质量管理程序要求出具不合格品报告单(编号:NCRC201203150001)。不合格品产生的原因是原材料缺陷超差造成直线度超差。根据设计、工艺、技术管理和质检等相关部门意见,该筒身直接回用,将直线度问题避免出现在筒身Ⅰ、Ⅲ象限,而允许出现在Ⅱ、Ⅳ象限。

针对上述问题,车间进行了返修并处理合格。

(三) 再热器集箱 图号 109N2421 109N2423 109N246

1.按照监造项目实施表内容要求进行了文件见证和现场见证,详见“见证情况表”及有关“附件数据”。

2.抽查情况

该部件共8根,任抽 3 根,图号/编号为109N2421-3-0 / 48# 、109N2421-4-0 / 49# 、109N246-2-0 / 55# ,按DG1132-2003《超临界锅炉集箱制造》标准进行检查,检查结果:符合标准要求。

3.水压试验见证情况:现场见证了3根集箱的水压试验。见证时间、集箱图号/编号为:

2012年1月4日:109N2421-3-0 / 48# , 109N2421-4-0 / 49# ,共2根。

2012年2月3日:109N246-2-0 / 55# ,共1根。

见证情况:水压试验前,审核了水压试验用的2只压力表量程、精度和有效日期,检测了环境温度、水温,查阅了集箱的探伤报告、热处理记录、机械性能试验报告、管接头角焊缝金相检验报告以及水压试验工艺要求,符合标准后开始水压试验。设计压力6.3MPa,水压试验压力9.45MPa,稳压5分钟。在升压和稳压过程中,未发现管接头与受压元件有异常变形、渗漏现象,金属表面和焊缝无湿润和水珠,整个水压试验过程及结果符合DG1111-1998《锅炉产品水压试验》和DG1132-2003《超临界锅炉集箱制造》标准。

4.探伤情况:再热器集箱共有8根,环缝17条

(1)超声波探伤:按DG1411-2006《超声波探伤标准》,探伤焊口17


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