58 61 64 67 70 73 76 79 51.00 50.86 50.96 50.78 50.94 50.94 50.74 51.02 59 62 65 68 71 74 77 80 50.80 50.94 50.94 50.88 50.78 50.86 50.94 50.96 60 63 66 69 72 75 78 81 50.88 50.90 50.86 50.90 50.90 50.82 50.82 50.88 3、末再出口最外圈炉前垂直段下弯头向上约1米处(公称直径ф63,单位:mm) 排数 排数 排数 测量值 测量值 测量值 (甲→乙) (甲→乙) (甲→乙) 1 63.90 2 63.54 3 63.76 4 63.76 5 63.70 6 63.70 7 63.80 8 63.84 9 63.84 10 63.78 11 63.80 12 63.78 13 63.74 14 63.86 15 63.66 16 63.74 17 63.70 18 63.74 19 63.50 20 63.70 21 63.68 22 63.76 23 63.74 24 63.68 25 63.70 26 63.66 27 63.88 28 63.63 29 63.64 30 63.80 31 63.78 32 63.90 33 63.90 34 63.82 35 63.62 36 63.70 37 63.60 38 63.68 39 63.64 40 63.60 41 63.70 42 63.68 43 63.80 44 63.60 45 63.76 46 63.62 47 63.78 48 63.70 49 63.80 50 63.68 51 63.54 52 63.60 53 63.72 54 63.74 55 63.80 56 63.80 57 63.90 58 63.80 59 63.74 60 63.56 4、屏再出口最外圈炉后垂直段下弯头向上约3米处(公称直径ф63,单位:mm) 排数 排数 排数 测量值 测量值 测量值 (甲→(甲→乙) (甲→乙) 乙) 1 63.74 2 63.74 3 63.80 4 63.28 5 63.50 6 63.34 7 63.40 8 63.74 9 63.40 10 63.88 11 63.72 12 63.70 13 63.38 14 63.54 15 63.42 16 63.20 17 63.52 18 63.58 19 63.54 20 63.60 21 63.42 22 63.70 23 63.70 24 63.74
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25 28 63.54 63.52 26 29 63.74 63.74 27 30 63.60 63.70 5、屏过进口最外圈炉后垂直段下弯头向上2.5米处甲侧数(公称直径ф60,单位:mm) 排数 排数 排数 测量值 测量值 (甲→测量值 (甲→乙) (甲→乙) 乙) 1 59.92 2 60.02 3 60.02 4 60.00 5 60.00 6 59.42 7 59.92 8 59.44 9 60.10 10 59.96 11 60.02 12 60.10 13 60.04 14 60.12 15 59.92 16 60.10 17 60.12 18 60.02 19 59.82 20 59.92 (五)炉顶支吊架检查 排数 (前→后) 根数 (甲→乙) 排数 (前→后) 根数 (甲→乙) 排数 (前→后) 根数 (甲→乙) 4 5 6 7 8 9 11 37 38 40 42 44 46 47 1、4、5 1、2 1、12、14 22、23、28 1、13、14 1、2 2、5、7 2、6、8、12、13、18、24 10、15、20 2 9 11、12、17、21 4、8、9、13、16 2 14 16 20 22 24 25 27 48 49 50 51 53 54 59 11 1、2 8 7、9、14 2、7、8、11、18 7、8、13、15 2 13、18、24 1、9、10、14 1、10、14、18 2 3、11、23 2 7 29 30 31 32 33 35 36 70 71 74 75 2 2 8、14、15、21、26 18、20、25 7、10、14 8、20、21、26 2 11、12、15、17 2 16、17 1、2 1)经检查,上表所列支吊架均有松动现象。 2)第1、3为汽包支吊架,上部滑块螺栓检查,发现乙侧炉后滑块处有一固定扁钢。 (六)金属监督 1)水冷壁斜坡炉后甲侧第57根割除检查(有鼓包现象)。
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2)省煤器主进口联箱甲侧第6排炉后第1根距联箱焊口向上500mm处割除。 3)省煤器主进口联箱乙侧第6排炉后第1根距联箱焊口向上500mm处割除。 4)省煤器取样管宏观检查内部结垢严重。 二、管阀 (一)0米层阀门 1、下水包定排放水电动、手动门(DN65)解体未发现缺陷,阀瓣及阀座密封面良好,其余零部件完整。手动门后至调整门之间的弯头为低压弯头(φ76×10),全部更换为高压弯头。 2、下水包疏水一、二次电动闸阀(DN150)解体。阀杆无弯曲、阀瓣及阀座密封面良好。 3、定排总管疏放水总门(DN200)阀座密封面上有凹坑。深度约0. 20mm,其余零部件完好。 (二)12.6米层阀门 1、 炉冷上水止回阀、电动阀闸(DN100)解体,电动闸阀的自密封损坏,有轻微泄漏痕迹,其余未发现异常。 2、#5-#6炉主给水#5炉侧联络电动、手动门(DN100)解体未见异常。阀杆、阀瓣及阀座密封完好。 3、过热器减温水电动总门(DN150)解体未发现缺陷,阀杆无弯曲,阀瓣、阀座密封面完好。 4、Ⅰ、Ⅱ级过热器减温水电动一、三次阀门解体、阀座密封面有轻微冲刷痕迹,其它零部件未发现异常。 5、再热器减温水电动截止阀解体后阀杆无弯曲,阀瓣、阀座密封面完好。 6、左侧再热器喷水电动三次门(DN50)阀座密封面上有一道裂纹,左、右侧其他事故喷水一、三次电动门、手动门解体未发现异常,各零部件完好。 7、5%疏水电动总门(DN65)阀瓣上有一道裂纹,阀座密封面有轻微冲刷痕迹。 8、省煤器放水二次手动门(DN65)阀座有一砂眼深约1.5mm,一次门解体各零部件完好。 9、省煤器再循环一、二次阀门解体阀杆无弯曲、阀瓣、阀座密封面完好。
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(三)电梯五层以上阀门 1、主给水止回阀(DN250)解体发现阀瓣有轻微锈斑,阀座密封面良好,阀体内部有冲刷痕迹。主给水电动闸阀(DN250)解体后,阀杆无弯曲,阀瓣、阀座密封面未发现明显的缺陷,其它各零部件完好。旁路电动一、三次阀门,解体后阀杆无弯曲,阀瓣、阀座完好,各零部件完好。 2、后烟井下集箱疏水(DN50 8只)电动门阀瓣、阀座密封面有轻微的凹,坑深约0.4mm。 3、空气手动(DN50 18只)、电动阀门(DN50 20只)解体,未发现异常。 4、炉后侧再热器出口堵阀停炉前泄漏,经解体检查为自密封质量不好。其余再热器进、出口堵阀解体未发现异常。 (四)炉水泵系统阀门 1、炉水C泵循环出口止回阀(DN250)解体未发现异常,阀杆无弯曲,阀瓣、阀座密封面完好。 2、炉水泵区域阀门:(1)接泵冷却器进出口闸阀(DN50、PN4.0)经解体发现阀瓣密封面腐蚀点很多,阀座未发现异常。(2)C泵高压冲洗阀门(DN25)止回阀,阀盖丝扣损坏。(3)其它阀门未发现异常。 三、送风机、一次风机 (一)送风机 1、 甲、乙送风机开盖检查叶片,表面清灰,叶片螺栓检查,清洗叶柄根部,对角抽检叶片,叶片表面着色金属探伤无异常,间隙测量如下: 甲送风机叶片与机壳间隙(单位:mm) 叶片号 间隙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.25 2.10 1.95 1.90 2.30 2.30 2.35 2.45 2.30 2.40 2.35 2.05 2.05 2.35 2.25 2.31 乙送风机叶片与机壳间隙(单位:mm) 叶片号 间隙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2.00 2.50 2.45 2.45 2.15 2.35 2.45 1.70 2.50 2.15 1.15 1.70 2.45 2.60 2.45 2.65 9
2、 复侧中间轴中心(单位:mm) 甲送风机对轮开口25.1(马达侧) 25.1(风机侧) 上 上 0 0 0 左 右 左大西洋右 0 +0.10 0 +0.08 -0.07 +0.10 下 下 乙送风机对轮开口26.5(马达侧) 26.5(风机侧) 上 上 +0.01 0 左 右 左 右 0.02 0 -0.16 0 0 -0.02 下 下 3、甲、乙送风机风道检查,焊缝完整,无开裂、漏焊,支撑完好,未见磨损。 4、开启润滑油站检查油系统,甲、乙油泵站油管部分结头,漏油滤网漏油,更换滤芯,油质检验合格。甲、乙油泵站分别抽一台油泵解体,齿轮啮合完好,无明显磨损,油泵滑动轴承检查完好,间隙为0.10mm更换密封圈。 5、 乙送风机轴承推力侧轴封漏油,更换轴封。 (二)一次风机 1、 甲、乙一次风机轴承的解体,检查轴承测量各部间隙。(单位:mm) 轴承游隙 固定端 甲 0.26 0.27 乙 甲 乙 0.26 0.28 推力间隙 0.30 0.30 浮动端 0.23 0.26 0.18 0.20 膨胀间隙 16.5 13.1 10