2011年8月15日#2机组
启动总结
发电部
2011年8月
目 录
一. 主要操作过程 .......................................................................................................................... 3 二. 影响启动进程因素分析 ........................................................................................................... 4 三. 启动安排总结 .......................................................................................................................... 5 四. 启动中出现的问题及防范措施: ........................................................................................... 5 五. 管理措施 ................................................................................................................................ 11 六. 重大操作总结 ........................................................................................................................ 12 (一). 锅炉水压试验 ...................................................................................................................... 12 (二). 循环水系统启动 .................................................................................................................. 13 (三). 发电机气体置换 .................................................................................................................. 15 (四). 发电机定冷水系统投入 ...................................................................................................... 17 (五). 锅炉上水 .............................................................................................................................. 17 (六). 升温升压 .............................................................................................................................. 18 (七). 旁路控制 .............................................................................................................................. 18 (八). 汽轮机冲转 .......................................................................................................................... 21 (九). 蒸汽管路吹扫 ...................................................................................................................... 22 (十). 机组并网 .............................................................................................................................. 22 (十一). 机组升负荷过程中机组振动情况 ................................................................................. 23 七. 逻辑变更 ................................................................................................................................ 25 附件一:锅炉上水趋势图 ............................................................................................................. 26 附件二:机组启动过程中旁路变化趋势图 ................................................................................. 26 附件三:机组启动过程升温升压趋势图 ..................................................................................... 26 附件四:机组启动过程主要参数及振动变化趋势图 ................................................................. 26 附件五:机组冲转过程主要参数变化趋势图 ............................................................................. 26 附件六:带负荷后轴承振动变化趋势图 ..................................................................................... 26 附件七:带负荷后胀差变化趋势图 ............................................................................................. 26 附件八:汽机启动表单(一) ..................................................................................................... 26 附件九:汽机启动表单(二) ..................................................................................................... 26 附件十:汽机启动表单(三) ..................................................................................................... 26 附件十一:汽机启动表单(四) ................................................................................................. 26 附件十二:汽机启动表单(五) ................................................................................................. 26 附件十三:汽机启动表单(六) ................................................................................................. 26 附件十四:汽机启动表单(七) ................................................................................................. 26
8月15日#2机组启动总结
2011年8月15日,#2机组小修结束,进入启动程序。根据公司安排,#2机组定于15日20:00并网,实际于16日10:20并网,滞后约14小时。
本次启动从点火到500MW负荷共计15小时,消耗燃油6.4吨,耗煤994吨,耗水约5000吨,试运及启动用外购电量约80万KWh。
一. 主要操作过程
2011年8月15日
03:30 #2机组启动#21汽前泵,锅炉开始上水;
05:33 #2锅炉储水箱见水后继续大流量锅炉进行冷态冲洗; 08:37 汽轮机投入连续盘车;
17:35 启动#21引风机、#22送风机进行炉膛吹扫; 21:06 启动密封风机、#21一次风机; 21:20 投入微油,#2炉点火;
22:12 启动#22制粉系统,锅炉开始升温升压; 2011年8月16日 03:25 汽轮机冲转; 03:46 中速暖机60min; 04:54 升速至2900完成阀切换; 04:57 汽轮机定速,进入暖机状态;
03:40 #2发电机恢复至热备用状态;
08:55 锅炉总煤量112t/h,给水流量605t,锅炉转干态; 10:34 #2发电机并网;
12:00 机组负荷322MW,退出等离子、微油系统运行; 13:45升负荷至500MW,机组冷态启动结束。
二. 影响启动进程因素分析
本次启动为C修后启动,为保证启动工作顺利进行,各部门通力合作,紧密配合,制定了启动节点控制表,对具备条件的系统、设备提前进行逻辑传动、试转。但由于部分检修未能按时完成,影响整个启动进程。
1. 汽机低压缸人孔门未及时封闭,影响机组投轴封抽真空,从而影响锅炉点火,影响启动时间约6小时; 2. 锅炉三个二次风挡板卡涩,检修进行处理,影响启动时间约3小时;
3. 锅炉具备点火条件后,冲转#22小机时速关阀前法兰漏汽,检修进行处理,而热工正在对#21小机温度测点进行安装,#21小机也无法启动,导致点火延迟约3小时; 4. 点火过程中,#3角微油点不着,检修对进油滤网进行清理,影响启动时间约0.5小时;
5. 机组并网时,合上灭磁开关后发电机机端无电压,电气进行检查处理,影响启动时间约1小时;
6. 由于汽机高压导汽管法兰螺栓热紧工作未及时完成,所搭脚手架挡住汽机高中压主汽门及调门,影响汽机主保护传动及机组大联锁传动;
7. 过热器水压堵阀部份螺栓重新紧固,影响锅炉点火。
三. 启动安排总结
1. 为保证各项工作顺利开展,部门制定了详细的启动计划及节点安排,并根据计划反推,及时安排工作,做到了超前谋划;
2. 提前对具备条件的系统进行阀门、逻辑、保护传动,发现问题及时处理;
3. 对影响启动的因素、未按时完工的工作及时联系设备部,加强掌握,协商解决办法;
4. 对各项技改项目,提前编写技术措施,对进行人员进行技术交底;
5. 对升温升压的控制、锅炉氧化皮吹扫、汽轮机冲转过程的监控制定了详细的方案,有力保证了设备的安全; 6. 提前对外围系统启动进行了全面的安排,各外围专业紧密配合主机启动工作,未出现影响机组启动进程的异常。
四. 启动中出现的问题及防范措施:
1. 对试运过程中发现的异常处理后,个别未再进行重新试验,如微油#3角不着火,检修交待清理完滤网后未再进行试投,机组启动时再次不着火而进行清理;