制氢常见事故案例(5)

2020-04-14 23:05

短时停仪表电

各岗位要尽快将调节阀改付线(风关阀可用手阀)控制,参照现场压力表、玻璃液面计、电流表等参数指示操作,具体操作如下:

(1)脱硫系统:

进原料调节阀改付线,参照泵或压缩机电流表及压力指示控制进料量,一般可适当地比原来小些。

原料加热炉如果已熄火,则按岗位操作法重新点火,并参照燃料气阀后压力操作,控制好炉温。

(2)转化变换系统:

①进炉燃料调节阀改付线,参考阀后压力及炉管的颜色调节阀门开度。 ②专人在现场参照液位指示控制汽包液位。

③及时到现场控制蒸汽压力及蒸汽量,保证进炉蒸汽平稳。 ④中变床层温度可用中心管人工调节。

⑤低变床层温度应全关急冷水,用冷、热流调节阀付线控制。 (3)净化系统

①及时到现场控制好贫液、半贫液量,保证两塔循环正常。

②及时到甲烷化反应器现场控制好冷流阀,尤其注意控制好出装置压力。 ③各容器排水均到现场操作控制。 长时间停仪表电

装置长时间停仪表电将严重危及安全生产,如果确认仪表电长时间无法恢复,装置应按停工进行处理。

4.停循环水事故的处理

停循环水的事故一般都是由系统因素引起,即循环水供应设备出现问题引起,由于停循环水对装置内的冷换设备及动设备影响较大,操作人员要及时处理:

(1)如果装置内的新鲜水与循环水有连通阀,此时应关闭循环水入装置总阀,打开新鲜水连通阀,引新鲜水代替循环水使用。如果新鲜水量不够,应尽量控制并调整好冷换设备的用水量,联系供水单位做好恢复循环水的准备。

(2)如果没有其它冷却水代替循环水,危及冷换设备及动设备的正常运行,装置应按紧急停工处理。

(3)有些装置的部分动设备的冷却形式是滴冷式的,故受停循环水的影响程度不一样,此时有可能维持转化系统的运转。但这种维持的前提是不能危及设备安全,否则,将为装置

恢复带来极大的困难,此时要按停工处理。

5.停除盐水事故的处理

制氢装置的无盐水主要作为汽包的给水,停除盐水有可能最终造成汽包的“干锅”,因此应立即处理。

(1)如果装置的除盐水管道设计串有凝结水或新鲜水,此时应首先串用凝结水或新鲜水,因为新鲜水含有较多的结垢物质,因此要加强汽包的加药和排污,防止汽包结垢。

(2)做好恢复除盐水的准备工作,待除盐水恢复后重新投用除盐水。 (3)如果停除盐水时间较长,考虑到汽包结垢的情况,装置应做停工处理。 6.停新鲜水事故的处理

装置停新鲜水多由外系统造成,由于在制氢装置新鲜水多用做机泵的冷却水,发生停新鲜水的事故后,作如下处理:

(1)有其它水源的制氢装置,可串入其它水源,如:除盐水、循环水等。 (2)做好恢复新鲜水的准备,待新鲜水恢复后重新投用。 (3)如果没有手段解决机泵的冷却问题,装置按停工处理。 7.脱硫系统的事故处理 (1)脱硫气含硫超标的处理

原因:脱硫反应器床层温度过低,原料含硫高,脱硫剂失活或硫穿透等。

处理:提高反应器床层温度,降低装置负荷,更换原料,切出反应器更换失活的脱硫剂。 全面分析转化催化剂可能受到的损害,如果转化催化剂只是轻微中毒,则有可能在降低生产负荷并提大水碳比操作的条件下,使催化剂性能得到恢复。若转化催化剂中毒严重,则要根据实际情况,停止装置生产,进行转化催化剂的氧化还原再生及蒸汽消碳再生,以恢复催化剂的活性

(2)原料加热炉突然熄火的处理 原因:

燃料调节阀失灵;仪表停电;炉膛负压过大,火嘴抽熄;燃料带水;外来燃料气中断;阻火器故障等。

处理:

①炉子突然熄火后,立即关闭燃料气调节阀和火嘴手阀,如果长明灯已熄灭,必须开蒸汽吹扫炉膛直至烟囱冒蒸汽,按岗位操作法重新点火。

②如果长明灯未熄灭,炉膛不需要吹蒸汽,可直接打开燃料气手阀。

③如果外来燃料气中断,脱硫系统应停止进料,马上改自循环,待燃料气恢复后再点火

升温。

④切换阻火器,更换。 (3)加氢反应器超温的处理

原因:原料中的烯烃含量高;原料中含CO+C02超过工艺指标。 处理:

①降低负荷,加热炉降至安全温度。 ②切换合格原料。

③如果仍无法降低温升,可在加热炉入口引入氮气降温。 (4)脱硫剂脱穿透的处理

原因:原料含硫高;脱硫剂长时间使用,脱硫剂已达饱和硫容。

处理:切换原料。如果是单反应器使用,就立即停工更换催化剂;如果是双反应器串联使用,在线更换硫容饱和的脱硫剂。

8.锅炉系统的事故处理 (1)锅炉满水

原因:仪表调节系统失灵;给水量过大或转化炉温度突然降低。 处理:

①开大底部排污,快速降低液位,并监视好现场液位变化;有事故排水装置的可小心投用。

②联系仪表人员检修仪表、调节阀并改副线操作,减小给水量。 ③适当提高转化炉上部温度,防止催化剂水解。 (2)锅炉缺水 原因:

①锅炉给水调节失灵。

②水位指示不准确,使操作人员误操作。 ③锅炉排污阀严重泄漏。

④给水系统发生故障,实际给水量下降。 ⑤对流段管子破裂。 处理:

锅炉缺水分轻微缺水和严重缺水及“干锅”等三种,一般轻微缺水是指水位已低于正常值,汽包内仍能叫到液位;严重缺水是指汽包液位计叫不出水,即看不到液位,但汽包内自然水循环仍能维持的缺水现象。“干锅”是指汽包内完全没有水,底部放不出水。

①轻微缺水的处理

将三冲量调节改手动,适当加大进水量并加大给水压力,检查各排污阀是否关严。若给水的确存困难,可适当降低生产负荷使其尽快恢复正常。

②严重缺水的处理

在没有间停进水的情况下,适当加大进水量并加大给水压力,检查各排污阀是否关严。若给水的确存困难,按“干锅”处理。

③“干锅”的处理

干锅时,严禁向锅炉进水,防止汽包膨胀爆炸,具体操作如下:

全关进水阀,转化炉停止进料,马上熄火,全开烟道档板,所有看火孔全开,按紧急停工操作步骤加速降温,待冷却后详细检查水保段,蒸发段、蒸汽发生器等管子、设备变形情况。待查明原因后并处理好后再开汽。其它岗位按紧急停工步骤处理。

(3)省煤段管线漏水 原因:

①燃料气含硫高,造成对流段硫腐蚀。 ②排烟温度低,省煤段产生露点腐蚀。 ③锅炉间断进水,致使省煤段汽化。 ④使用时间长,材质改变。 ⑤制造质量缺陷。 处理

①设计有省煤段跨线的装置应将省煤段暂时切出,走跨线,装置维持生产。 ②如果无法切出省煤段,则装置按停工更换管子处理。 (4)汽水共腾 原因:

①炉水温度差超过规定范围。 ②炉水碱度超高。 ③给水含油或加药不当。

④水位过高,炉水在极限浓度时负荷骤增。 ⑤长期不排污。 处理:

①加强表面和底部排污,进行锅炉换水。 ②降低负荷,加强蒸汽管道的疏水。

③适当提高转化炉入口温度,防止催化剂水解。 ④加强分析,寻找原因,加强水质监督。 (5)水保护段漏水 原因:

①烟气温度高烧坏管子。 ②锅炉循环泵停,水保段干烧。 ③使用时间长,材质改变。 处理:

①漏量小时尽量加大给水量,维持汽包液位并提高对流段温度。 ②停工处理。 (6)锅炉循环泵停运

原因:电气故障引起电机跳闸或停运;机械本身故障。 处理: ①开备用泵。

②若备用泵短时间开不起来,在给水管线与水保段之间设计有跨线,可以打开跨线阀,利用给水泵的水维持生产,抢修循环泵。

③如果没有跨线阀,装置按紧急停工处理。 (7)锅炉给水泵停运

原因:电气故障造成电机跳闸或停运;泵本身故障。

处理:尽快启动备用泵上水;如果备用泵开不了,则作紧急停工处理,转化炉及时熄火降温。

9.转化炉系统事故处理 (1)炉管出现热斑、热带、热管 原因:

①出现炉管热斑的原因主要是催化剂装填不均匀,有“架桥”现象或局部积碳。 ②炉管上段热带可能是催化剂还原不充分或硫中毒失活、进料量和水碳比大幅度波动、烧咀不均匀或偏烧等原因造成局部过热积碳引起的现象。

③下段炉管出现热带,可能是下段催化剂活性衰减、进料不均、重质烃穿透到下段催化剂积碳、催化剂粉碎等原因造成。

处理:

①对于热斑、热带可调整火嘴的燃烧情况,使炉膛温度分布均匀,避免炉膛局部过热,


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