2.1 标准项目完成情况
本次小修完成了汽包、受热面、空预器、锅炉支吊架、长吹、炉前油系统、捞渣机、碎渣机、给煤机、磨煤机、一次风管、甲乙密封风机、甲乙侧送、引、一次风机、电除尘、炉侧管道、阀门的全部标准项目,没有遗漏项目,完成率达到100%。
2.2 锅炉主要非标项目完成情况
2.2.1 受热面扩大检查共发现水冷壁超标管9根、大小屏过热器超标管6根、高温再热器超标管56根、低温过热器超标管32根,共计103根管子。
2.2.2 空预器漏风点扩大检查。
2.2.3送粉管道检查焊补更换(出粉管V型挠性连接器及V型挠性连接器上下直管更换):锅炉送粉管道V型挠性联接器在1998年安装,运行至今磨损严重,运行过程中频繁泄漏,本次小修时进行了更换、并更换了联结器的出入口短管,焊接质量良好,磨煤机运行和没有发生泄漏。
2.2.4 AB磨煤机筒体衬板更换:小修开工之前编制了详细的施工作业指导书,工作准备充分、措施具体、计划工期合理,机组停运后及时组织发电部门清理了大罐内的积油,化工公司筛选钢球工作进度快,为检修部门更换衬板工作赢得了时间。更换过程中两班倒、两台磨同时进行并连续工作,按三措要求严格的执行了质量标准,按计划工期、保质保量的完成了工作。
2.2.5磨煤机分离器顶部及分离器出口顶部防磨处理:AB磨煤机
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分离器的磨损不可避免,运行时间长,其顶部在运行中多次出现泄漏情况,根据点检定修要求列为非标项目,小修之前卷制防磨护板,小修时进行挖补处理。
2.2.6磨煤机密封石棉垫更换:A磨煤机耳轴密封石棉垫小修之前运行中风量泄漏大,密封风损失耗能,小修时拆除检查石棉密封垫基本失效,所以进行了更换,机组启动后核实密封风机的电流较小修之前下降了20安。
2.2.7 AB磨煤机钢球筛选:AB磨煤机钢球在2004年#1机组大修时筛选,自2005年底开始每次小修检查发现钢球内石块较多,造成磨煤机衬板磨损加剧、钢球耗量增大、送粉管道磨损泄漏。本次小修时将AB磨煤机钢球全部倒出进行筛选,根据筛选结果分析,共筛选出合格钢球78吨,筛选出石头近30吨。每台磨煤机增加钢球15吨、两台磨共30吨,通过钢球筛选有效的解决了磨煤机处理不足的问题,并对延缓磨煤机衬板和送粉管道的磨损起到了有效的作用,而且对今后磨煤机钢球的耗量起到下降的作用。
2.2.8给煤机链条及防磨底板更换:小修中更换了A1 、A2、B1、B2给煤机的底板、防止给煤机刮板对箱体的磨损,并更换了A1给煤机刮板链条组,调整刮板链条张力至适当,试转和运行和没有发生质量问题。
2.2.9 甲乙侧电除尘阴极振打锤磨损严重,对无法使用的87只阴极振打锤进行了更换。试转后,发现阴极振打效果明显增强。
2.2.10 对电除尘内部阴阳极框架通过人工手动清灰。使用临工
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4人,8天时间,对六个电场的框架进行了清理。试转时发现清理效果明显,一二次电流均有提高。
2.2.11 对电除尘钢梁系统进行检查,没有发现重大缺陷。 2.2.12 对甲1西、甲3西电除尘卸灰器进行更换。修前,这两台卸灰器均存在内漏现象。本次解体后发现,两台卸灰器的叶轮均出现了叶片断裂,轴端密封间隙超标的现象,对这两台卸灰器进行更换。目前运行中无内漏现象。
2.2.13 由于乙侧送风机液压缸使用时间已经超过3年,运行过程中内漏大,为保证送风机长期运行,对该液压缸进行更换。试转正常。
2.2.14 对定排系统阀门全部解体,发现有7只阀门门座缺陷严重,进行更换。
2.2.15 对减温水系统阀门全部解体检查,发现有6只阀门存在缺陷,无法修复,进行更换。
2.2.16 对定排扩容器联箱进行打磨检查,没有发现重大缺陷。 2.3 缺陷处理情况
2.3.1水冷壁炉内#2角下层切壁风喷口将后墙水冷壁管吹损6根、40m甲侧墙水冷壁有两根管子与低温过热器U型弯机械磨损、冷灰斗部位有一根管子机械磨损超标,超标管共计9根,进行了更换。
2.3.2低温过热器:低温过热器后包墙出口联箱后水平段管子烟气机械磨损管壁超标32根管子,进行了更换。
2.3.3高温再热器:高温再热器出口第一根管子高温氧化管壁减
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薄超标严重,共计发现55根超标管,出口第二根管子取样1根,进行了更换。
2.3.4大小屏过热器:大小屏过热器检查发现超标管6根,进行了更换。
2.3.5燃烧器:燃烧器喷口检查时发现一次风喷口及内部连接管磨损破裂严重,检修中对破损严重的8只一次风喷口进行了更换,同时对其它磨损部位进行了补焊处理。
2.3.6汽包水位计:检修中全部更换云母水位计组件20组。 2.3.7空气预热器
1)一次风烟道档板部位墙皮破损严重,检修进行了补焊处理。 2)上水平烟道下部磨损破裂严重,补焊后补灌了耐火水泥。 3)四米层烟道破损严重,检修共计补焊破损部位28处。 4)上中层二次风管箱边部换热管破损严重,检修中对边部换热管进行了封堵。
5)检修中检查封堵泄漏管30根,打风压检查发现一次风侧管箱泄漏12根、二次风侧管箱泄漏15根,全部用堵头进行了封堵;
6)打风压检查发现一次风转角风箱有两个人孔门漏风,检修在风压试验结束后重新进行了密封。
2.3.8甲、乙侧捞渣机、碎渣机:
1)甲、乙侧捞渣机刮板链条松,检修重新调整链条; 2)甲、乙侧捞渣机刮板链条张紧装置锈死,检修修复处理; 3)甲、乙侧碎渣机破碎齿磨损严重,检修进行了补焊;
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4)乙侧碎渣机承力侧轴承磨损超标严重,进行了更换;
2.3.9对A磨煤机内部检查,发现DE侧螺旋输送器中心风筒磨损比较严重,进行挖补焊接;
2.3.10针对A、B磨煤机在停机之前主轴承冷却水浑浊,冷却效率低,导致轴承温度高,小修时对主轴承冷却室进行了5%微酸冲洗,机组磨煤机启动后主轴承温度在正常范围之内。
2.3.11 AB磨煤机ODE端螺旋输送器磨损严重,小修中进行了更换,保证磨煤机长周期安全稳定运行不出现故障。
2.3.12 AB磨煤机润滑油站和减速机润滑油化验指标不符合标准,按点检计划更换周期小修时进行了更换。
2.3.13小修中检查更换了A1和B2给煤机下煤闸门,更换后开关灵活,关闭严密无泄漏。
2.3.14 小修中发现甲侧吸风机电机千瓦的上瓦脱胎,无法进行使用,更换该轴瓦。
2.3.15 小修中发现乙侧吸风机叶轮静不平衡量为700克,对重新加装配重后检查,叶轮静不平衡量保持在70克以内。
2.3.16 小修中发现甲侧引风机出口水平烟道内部墙体坍塌,重新进行了修复。
2.3.17 检查发现汽包水位计汽侧一次门内漏严重,进行更换。 2.4 遗留问题及解决思路
2.4.1 钢球内石块较多,通过目测小钢球内至少有1/3为石块,石块的增多使磨煤机的无功负荷增加和钢耗电耗上升,并且加剧钢球和衬
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