#1机组C级检修总结2007-1(5)

2019-03-22 17:36

3.1.2.17 #1机甲乙丙给水泵、#1炉甲乙吸风机电机空冷器清洗:反冲洗清洗干净。

3.1.2.18 #1厂高变油枕假油位:#1厂高变油枕为老式型油枕(带有小油枕,油标为玻璃管油标),今年2月份随天气温度变化,发现油枕油位随环境温度骤变时上升,形成假油位。本次小修中,将油枕油放掉后打开油枕端盖,对皮囊进行了检查,未发现异常,恢复后发现呼吸器有堵塞,更换了呼吸器。投运后跟踪检查。

3. 1.2.19对乙三电场硅变空升试验不合格进行吊芯检查处理,由于引线太长对外壳放电,进行了包扎处理,再次做空升试验合格。

3.2 非标准项目完成情况及解决的问题 3.2.1非标准项目完成情况

3.2.1.1 #1主变、厂高变铁芯接地线改接完成(引至地网); 3.2.1.2 #1厂高变冷却风机电机大修完成; 3.2.1.3 #1机出口门型架悬式绝缘子清扫完成; 3.2.1.4 #1主变本体检查、总烃含量超标处理完成; 3.2.1.5 #1主变高压侧避雷器加装在线监测装置完成; 3.2.1.6 #1机6KV11M、12M开关柜“五防”装置完善完成(现有机械装置已完善,原计划改造换型国电未批项目);

3.2.1.7 6KV开关辅助接点通断、二次插头、插座接线检查完成;

3.2.1.8 21B、31B、41B、51B、61B、10B变压器室多余固定电缆支架拆除完成。

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3.2.1.9 2201开关、刀闸控制回路进行详细检查并完善图纸。 3.2.1.10 #1机甲射水泵、甲密封风机开关更换为为GE M-PACT空气断路器,保护及二次回路进行相应改动,对开关内保护定值进行整定计算,完善了二次回路。

3.2.1.11 根据反措要求,将#7、8控制屏直流回路的交流空开更换为直流空开。

3.2.1.12 #1机甲乙氢冷升压泵、乙射水泵、甲乙内冷水泵、乙丙给水泵润滑油泵电机大修完成;

3.2.1.13 #1炉B2给煤机、甲乙送风机稀油站#1、#2油泵电机大修完成;

3.2.1.14 #1炉吸风机稀油站动力电源箱改造完成:拆除动力电源箱、切换电源箱、干式变压器,更换新动力电源箱。

3.2.1.15 #1发电机PT小室整流柜风机风道改造完成:加工风道引至PT小室外(南墙)。

3.2.1.16 #1炉A、B磨煤机电机轴承检查完成:电机前后轴承检查,B磨煤机电机前轴承有铜粉,铜保持架检查正常。

3.2.1.17 #1炉甲密封风机、甲射电机电源开关更换完成。 3.2.2非标准项目解决的问题

3.2.2.1 #1机甲、乙氢冷升压泵电机前后轴承磨损,甲电机前端盖磨损,乙电机后端盖磨损,甲电机接线盒接线柱螺栓丝扣损坏:更换轴承处理。甲更换前端盖(新),乙电机更换后端盖(旧),甲电机接线盒接线柱更换。

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3.2.2.2 #1机乙射水泵、甲乙内冷水泵、乙丙给水泵润滑油泵电机前后轴承磨损严重:更换轴承处理。

3.2.2.3 #1主变含烃量超标:#1主变进行了放油、进罩检查,发现低压侧内部铜片引线固定螺丝部分有松动,其原因为固定螺杆太长,在其后加平垫紧固处理;器身本体及高压侧分接开关、铁芯、附件未发现异常。然后真空注油、热油循环、脱气,恢复正常。待运行后,跟踪检查分析。

3.3缺陷处理情况

3.3.1 #1发电机励侧端部下侧中性点A相过桥引线(时钟6点附近)与固定夹板、垫块磨损:拆除固定夹板、垫块、绑绳,加垫垫毡并浸环氧漆紧固处理。

3.3.2 #1炉甲吸风机电机定子槽楔更换处理:脱落6根,松动116根,现场无法处理,委托兰州新科公司全台更换处理。将备用电机定子安装、调试、试运正常。#1炉甲吸风机电机(备品电机)空载试运,低速反转:倒相序处理;高速启动中跳闸:电机B相首尾接反(出厂时引线相序标志标错),更正后反转:倒相序处理合格。

3.3.3 #1机乙给水泵电机测温元件埋设:测温元件损坏5组,现场无法处理,委托兰州新科公司埋置测温元件12组(6组运行,6组备用)。

3.3.4 #1炉甲吸风机电机电磁声大:小修中对电机气隙进行调整后正常;

3.3.5 #1发电机氢冷器排空管接头更换:机组振动容易开裂,

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加装金属软管接头;

3.4遗留问题及解决的思路

3.4.1 #1发电机内部积油严重,原因为氢、油压调整不当造成密封油进入发电机内部所致,加强运行人员技术水平,避免密封油进入发电机内部。

3.4.2 #1发电机励侧端部下侧中性点A相过桥引线(时钟6点附近)与固定夹板、垫块磨损松动处理,待下次小修对处理情况进行复检。

3.4.3 #1炉吸风机稀油站电源取自锅炉专用屏,无保安备用电源,且保安Ⅰ段无备用间隔进行安装。待下次小修时在保安Ⅰ段加装吸风机稀油站保安电源。

3.5小修管理中存在的不足及改进建议

3.5.1 检修工作未严格执行《机组检修质量安全监督检查卡》中的有关要求,监理人员质量监督及签字不到位;

3.5.2 个别检修现场卫生差,不能按照公司《检修现场文明生产规定》要求执行,监理提出意见后,不予执行;

3.5.3 检修工作中存在漏项检修,凭自己主观判断进行检修,不能严格执行《检修规程》中的有关规定;

3.5.4 检修现场定置管理不规范,工器具摆放凌乱,拆卸设备随意摆放,不能严格按《检修现场定置管理规定》中的有关要求执行。

3.6 #1机组小修中处理的重大缺陷:

3.6.1 #1主变含烃量超标:#1主变进行了放油、进罩检查,

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发现低压侧内部铜片引线固定螺丝部分有松动,其原因为固定螺杆太长,在其后加平垫紧固处理;器身本体及高压侧分接开关、铁芯、附件未发现异常。然后真空注油、热油循环、脱气,恢复正常。待运行后,跟踪检查分析。

3.6.2 #1发电机励侧定子端部下侧中性点A相过桥引线(时钟5、6、7点处)与固定夹板、垫块磨损严重,磨损处出现大量黄粉。将固定夹板、垫块、绑绳拆除,垫毡浸环氧漆后加装在其各个相互接触面之间,回装固定夹板、垫块并紧固锁紧,最后绑扎绑绳。

4 热工设备检修总结

4.1 标准项目完成情况及解决的问题

热工专业在今年#1机组小修中所承担的标准项目主要包括:DCS、DEH控制系统的检查测试、FSSS、ETS、TSI等保护装置的检查测试、执行器和仪表的校验,共计项目216项,经16天的检修,全部完成了小修任务。其具体完成情况如下:

4.1.1 控制系统和调节设备检修情况: DCS系统的硬件设备进行了检查、清灰和切换试验,对回路进行了检查并紧固了接线端子,根据检修系统的更改情况,修改了相应的流程画面,部分通道进行了校验,检修中发现ICS061操作员站一块硬盘和柜内风扇坏,并进行了更换处理, ICS060~ICS064操作员站鼠标性能差,进行更换处理。按照检修计划,对DEH控制系统硬件进行了检查和清灰、继电器校验、接线端子紧固整理、接插件检查;硬操盘检查、表头校验、按钮及钥匙开关检查测试、接插件检查紧固;OIS操作员站、EWS工程师站关

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