5 化学设备检修总结
5.1 标准项目完成情况及解决的问题
5.1.1 #1氨、联胺、磷酸盐加药泵:氨、联胺、磷酸盐加药泵解体、检查阀芯、阀座、柱塞,更换损耗部件、组装、试运。清理#1氨、联胺浮子流量计。加药系统检查清理。试运转正常,投入备用。
5.1.2 #1氨、联胺搅拌器:开启容器人孔、内部转动部件检查。轴承、叶轮清除锈斑,消除偏差,内部防腐检查完好,封闭人孔。试运转正常,投入备用。
5.1.3 循环水108A、108B加药系统:#1机组循环水加药管路检查,管路通畅,喷水试验合格,阀门检查,开关灵活,无卡涩现象。
5.1.4#1汽水取样架:再热、过热、饱和蒸汽取样二次门和三次门有内漏,更换新门;其余阀门解体检查研磨,更换磨损填料,修理后回装。清洗冷却器,疏通污堵管路。
5.1.5检查给水、凝结水、炉水、机冷水净化装置出入口、饱和蒸汽、过热蒸汽、再热蒸汽、取样冷却水DD表,更换污染的过滤砂芯和老化橡胶管路,表计校验合格投入备用。
5.1.6检查给水、凝结水、炉水PH表,更换污染的过滤砂芯和老化橡胶管路,表计校验合格投入备用。
5.1.7检查氧表、硅表、钠表、磷酸根表、联胺表,更换污染的过滤砂芯、老化橡胶管路,表计校验合格投入备用。
5.1.8清洗取样架各流量计,仪表系统阀门检查,开关灵活。 5.1.9取样架各交换柱检查、清理,树脂再生后回装。
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5.2非标准项目完成情况及解决的问题:
#1汽水取样架冷却水管渗漏管段更换,打压合格。
#1酸计量箱和#1碱计量箱更换两项,因检修部未报材料采购计划未实施。
5.3 缺陷处理情况
运行中发现的缺陷全部在小修过程中处理。 5.4 小修管理方面
#1机组小修过程中的化学监督工作按照规程和监督标准认真执行:#1稳压水箱补做防腐,#1机凝汽器查漏,除氧水箱,除氧头、主给水调节门、汽机轴瓦、主油箱、密封油箱清理检查合格。
5.5 遗留问题及解决的思路
5.5.1 更换#1酸碱计量箱,催促检修部报计划采购,货到即换. 6 运行指标及分析
指标名称 主汽温度 再热汽温 给水温度 排烟温度 启动耗油量 单位 ℃ ℃ ℃ ℃ t 额定值 540 540 240 140 计划值 >537 >537 239 <132 <58 实际值 539/539 540/538 240.3 136/131 76.5 5.3/4.6/5.7 2.45 20 备注 负荷 220MW 负荷 220MW 包括超速试验 不合格 端差 飞灰可燃物 空预器漏风率
℃ % % 6.5 4 5 31
<5.0 <3.5 <8 合格 不合格 煤粉细度 漏氢率 真空系统严密性 电除尘除尘率 启动耗水量 汽水品质合格率 锅炉效率 汽耗率 轴瓦振动 补水率 % % pa/min % t % R90<14 5.5 600 98 96 R90<14 <4 <500 >98 <1200 >96 >91.54 <2.90 <0.03 ≤2% 10.2/7.7 正常 830 1805 100% 合格 不合格 未测 15-17日 % Kg/KWh mm % 2 92.96 2.89 0.034 1.1 #6瓦超 1 经济指标分析:
1.1 此次磨煤机检修很成功,飞灰可燃物降低0.99%,其它各项指标如主再热汽温均得到优化;
1.2 真空系统严密性830Pa/min较计划值500Pa/min高,严密性试验仍不合格,但凝汽器端差较小修前下降5℃左右。
1.3 空预器漏风率20%大于8%计划值。
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