机,清灰检查、连接线整理检查;检修中发现DEH系统的操作员站画面显示异常,经检查为硬盘坏,更换2005年4月份克隆的新硬盘后正常;在#1机组小修中,对伺服放大器、操作器、继电器盒全部进行了解体检查并做了性能检验;对二次风执行器、重油回油执行器、送风动叶及出口挡板执行器、引风机出/入口挡板执行器、一次风机出/入口挡板执行器、给水泵勺管及给水系统执行器、减温水及再热微喷水执行器、连排执行器、烟道挡板执行器、磨煤机系统执行器、密封风机入口挡板执行器及机侧角行程执行器/直行程执行器的检查、测试及调校工作; 检查发现主给水调整门执行器操作时摆动幅度较大,对执行器底座基础进行加固处理;检查发现旁路给水执行器操作有卡涩现象,将伺服电机更换后操作正常;并对乙泵执行器位发板插头及丙泵执行器分相电容进行更换;检查发现凝汽器水位调门执行器分相电容容量降低,进行更换;检查发现#1轴加水位调门执行器分相电容容量降低,进行更换;甲前1、乙前1、甲后、乙后烟道挡板执行器长期存在输出角度小,阀位无法调整到0~100%的缺陷,本次对上述四台执行器位发进行了更换,更换后调整准确;乙前2烟道挡板执行器因输出角度小,全关至全开阀位只能调整至9~100%;检查发现乙引风机入口挡板执行器箱体有裂纹,电气关行程开关被压碎,更换执行器箱体及行程开关,配合机务定位调试正常;甲密封风机入口挡板执行器阀位信号有漂移现象,将该执行器位发更换并调整准确;A磨煤机冷风门执行器阀位故障,经检查控制板故障,更换控制板并将其调整准确;A磨煤机密封风调整挡板关不动,经检查发现
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该执行器关接触器接点坏,将接线更换至备用接点后开关正常;该执行器远控操作偏差大,远控指令为0%时,阀位反馈为5%,该偏差无法消除;B磨煤机一次风总门操作器关按钮坏,对其进行更换;甲、乙一次风机出口热风门执行器阀位信号有漂移现象,将该执行器位发更换并调整准确;Ⅰ角#10、#4,Ⅲ角#1、#6、#10,Ⅳ角#6、#10风门阀位不准,将其调整准确;
4.1.2 热工保护装置和保护系统检修情况:小修中按照小修任务书对FSSS系统、汽机主保护系统、汽机监测系统及其各类保护设备校验了全部继电器,检查了就地所有行程开关,紧固了回路的接线端子,对各个保护系统进行了联锁自检试验,解体了全部火检探头。检修中发现2个探头光纤品质差、5个火检探头头凸镜有麻点不合格,火检板电源1块、火检板1块坏,两根打火杆不合格;甲引#1油泵电机串轴大不能正常使用、汽励端密封油差压开关回差大已更换;DCS #5继电器柜不停电24V电源输出电源为30V,不符合技术要求,上述
不合格项全部更换备件处理完。
4.1.3 热工仪表检修情况:在这次小修期间共校验表计157块,其中电接点压力表28块,保护压力开关44块,变送器综校23台,普通压力表52台,转速表1台,转速探头3支 ,双金属温度计6块,校验合格率100%,各类仪表校前合格率96.8%,表计抽检30块,开关44块全部抽检,抽检合格率100%。配合#2、#3、#6、#7瓦拆接温度测点, ,汽机前箱转速探头以及撞击子探头进行拆装检查,检查安装间隙.阻值及绝缘.在小修中,对所有仪表接线紧固,特别是带保护
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以及重要仪表的接线以及回路进行检查。对壁温所有测点热偶及信号线路进行检查。检查了磨煤机分配器温度套管,更换了磨损严重温度套管5支,其中B磨4支及A磨A3;清洗磨大小齿红外线测温探头,更换冷却风乳胶管。#1炉甲、乙侧氧量表进行标定。仪表检修中发现不合格项和处理情况如下 :A磨煤机喷淋油泵入口压力表坏已更换;A、B磨雾化空气入口、出口压力表坏已更换;B磨油站泵入口真空开关坏已更换;A、B磨油站油箱油温开关(闭锁油泵启动)更换;甲送风机油站润滑油压力表坏已处理;甲、乙测飞灰含碳检测装置测点堵塞严重,已处理;甲侧炉膛压力变送器二次门不合格,已更换;过热器壁温测点第十三点坏,已更换;循环水就地双金属温度表不符合要求,更换新表;甲循环泵推力瓦、下倒瓦压力式温度计不合格,已更换;#3支持瓦瓦温、回油温度测点线绝缘破损,已处理;#8支持瓦瓦温测点线不合格,已更换;#1、#2高加水位电接点水位计-300mm、-500mm电极脏污已更换。
4.2非标项目完成情况及解决的问题
#1机组小修中实施的非标项目有8项。实际检修中在原来的计划上删除了1项,同时增加了现场整治项目3项,其具体完成情况如下:
4.2.1汽包电接点水位计测量筒换型,汽包水位采用了温度补偿测量筒后,解决了汽包水位的偏差,给运行安全运行提供了可靠的监控参数。
4.2.2DEH系统直流电源分支开关回路改进,解决了直流系统接
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地后检查的手段,为DEH系统安全运行奠定了基础。
4.2.3根据电气回路的变更,吸风机油泵控制电源增加隔离变压器。
4.2.4炉膛负压测量管路改造(安评项目),改造后满足锅炉的安全运行。
4.2.5#1机五段抽气母管至辅汽流量孔板换型,由于以往孔板设计量程偏大,在低流量时流量测量的误差大,这次改造后提高了测量精度。
4.2.6氢干器冷却水压力表加装;
4.2.7飞灰含碳在线检测装置压缩空气一次门整改,通过实施,优化了运行系统,确保了测量装置的投用。
4.2.8送风机、一次风机执行器电缆穿线管整改。执行器的电缆穿线管由于布置不规范,影响文明生产,整治后提高了现场的生产环境。
4.2.9轴封加热器执行器电缆穿线管整改。 4.2.10轴封加热器执行器电缆穿线管整改。
4.2.11 AGC组态改造,计划这次小修中根据省调AGC控制要求,对机组AGC做相应的变更,但由于省调方式没有确定,所以专业确定取消这项非标项目。
4.3缺陷处理情况
在#1机组小修前,由于机组运行,系统和设备无法解列,热工设备遗留的缺陷9项,他们分别时:循环温度测点套管漏、密封油站
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一块压力表漏、汽机轴瓦TE219-3、8点坏、高过壁温第13点测温元件坏、磨A2分配器温度套管磨穿、#1机#3推力瓦温度退出运行,#1机工作瓦第8点坏、FSSS装置PLC失电点火程控自启动缺陷和ICS#62操作员站一块硬盘坏。这次小修全部改换和检查处理。电气实施完乙给水泵电机线圈温度测点更换后,消除了给水泵电机温度测点少的缺陷。
4.4遗留问题及解决的思路
#1机组小修后热工专业遗留的问题有1项,锅炉四管泄漏监测装置控制计算机的板件坏,没有恢复起来,原因是计算机型号已淘汰无备品。厂家技术人员现场检查后建议更换处理。
4.5小修中存在的不足及改进的建议
通过#1机组小修过程和机组启动、运行看,热工专业存在的问题有:
4.5.1小修中发现部分执行器问题较多,如阀位漂移、调整困难、机械部分损坏、备品已停止生产等,建议公司加大对执行器的费用投入,保证执行器可靠运行。
4.5.2小修后热工设备没有达到零缺陷启动的检修目标。在3月23日晚上加班综校主汽压力和汽包压力变送器时,由于检修人员责任性不强、将变送器校完后忘记零点迁移的参数设置,导致运行后机组参数显示不准确。通过这次小修的教训,我们在以后的设备检修中既要加强主要控制装置的质量监督,又要进一步要求强化二级验收的责任,拓宽三级验收的范围。
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