检查电路系统。
2)查看比例阀是否有输出压力并与配方一致;
3)上述两项正常,将风管拔下检查是否有风,如果没有风,检查一下主风源供给是否正常,再检查电磁阀是否损坏,拆开电磁阀检查阀芯是否堵塞,进行维修或更换;
4)如果风管有风,再检查气路对接是否错误(特别注意更换成型鼓或更换主轴密封时将气路对接错误);
5)检查中鼓快排阀是否有漏风现象; 6)扇形块没有锁住胎圈,造成风压泄露; 7)扇形块胶囊破损严重,造成风压泄露
2.1.13 成型鼓在滚压胎面时有时断时续的啸叫 诊断措施及解决方法:滚压胎面时在成型鼓 连接法兰处有时断时续的啸叫声,原因是 成型鼓连接法兰螺栓松动,法兰与主轴产 生间隙,造成漏风发出啸叫声。拆下成型 鼓及连接法兰,更换螺栓并均匀紧固法兰。
2.1.14 成型(胎体鼓)鼓在旋转时电机发出异响
诊断措施及解决方法:电机的参数没有调整好,因为成型鼓、贴合鼓电机的功率比较大,因此对参数更为敏感,严格意义上来说,需要对每台设备的电机做一下Tunning测试(demping facter不要设置太高一般0.8-1.0),然后手动调整部分参数。如果参数严重不对,则电机在静止的时候也会震动或者啸叫(如出现该现象须及时断掉电机使能防止造成损坏特别带负载的时候)。 2.1.15 扇形块胶嚢下落太慢
诊断措施及解决方法:在卸胎步序时,中鼓泄压后锁块下落,此时锁块胶囊下落缓慢或是不下落。 1)胶囊自身弹性太差,回落缓慢。
更换胶囊(一般要求1000次更换一次);
2)锁块下落时中鼓内压较大,胶囊被中鼓风压吹到锁块内壁,造成粘连甚至是夹住胶囊,难以落下。检查中鼓反馈压力,确保中鼓内压在0.2以下。 3)扇形块表面倒角不合格或加工粗糙度太差,夹住胶囊,无法下落。将胶囊压紧环拆下,对扇形块进行倒角或打磨。 2.1.16 成型鼓上胎体筒时有刮胎体筒
诊断措施及解决方法:胎体筒由传递环传递至成型鼓时出现刮蹭现象。 1)检查成型鼓下垂量是否过大?尾架托起时,垂直测量床身导轨到成型鼓尾端轴承中心为791mm,当尾架下落时该数值不得小于786mm;
2)胎体传递环的中间吸盘同心度调整不好,造成胎体筒与成型鼓不同心,重新调整吸盘;
3)胎体筒在胎体传递环上放的时间过长,胎体筒出现下沉。 4)胎体鼓与成型鼓同心度差异较大,重新进行精度调整。 2.1.17 扇形块撑起或下落时漏气
诊断措施及解决方法:无负荷状态下,扇形块升起或下落时漏气。原因是锁紧头内部的密封圈损坏,更换密封圈
2.1.18 扇形块锁不住胎圈,胎圈易滑动
诊断措施及解决方法:中鼓定型时,发现钢丝圈与胶芯发生脱开现象,或者胶芯有明显向外张开现象。
1)检查扇形块锁紧压力过小,要求不低于7bar,进行压力调整。 2)中鼓定型压力过大,根据工艺要求进行调整。
3)锁紧头内部密封圈损坏漏风或旋转密封漏风,导致扇形块压力降低。更换密封圈。
4)扇形块撑起时的周长较小,锁不住胎圈。增加锁块厚度或加大活塞行程。 2.1.19 中鼓定型比列阀在没有压力输出的情况下,排气口不断漏风 诊断措施及解决方法:比例阀内有异物,造成阀芯密封不好。清洗比例阀。
2.1.20 束层鼓扩张收缩时有别劲现象
诊断措施及解决方法:带束层鼓扩张时有卡滞现象,不能一次膨胀到位。 1)检查带束层鼓内的Z型板和导向槽之间是否出现磨擦损坏,损坏原因主要是润滑不好或者Z型板材质不好,长时间摩擦有起刺现象。这种情况如果不及时处理将会导致滑块或Z型板损坏,因此要及时打磨Z型板或导向槽,并注油润滑。
2)三个气缸伸出不同步或者某个气缸脱落。调整节流阀或紧固气缸。
2.1.21 带束层鼓旋转有异响; 诊断措施及解决方法:带束层鼓正常运转时有“吱吱”的响声。带束层鼓扩张收缩驱动环里面的轨迹轴承损坏,产生异响。损坏原因主要是:
1)轴承润滑不好,长期使用造成磨损; 2)带束层鼓扩张压力调整过大,造成轴承受力较大,磨损加剧而损坏。 2.1.22 带束层鼓点动时不动作
诊断措施及解决方法:脚踏点动带束层鼓不动作。首先观察上位机伺服角度是否发生变化,如果有变化说明电机运行正常。进一步检查机械传动装置: 1)检查带束层鼓旋转同步带是否断裂,进行更换同步带; 2)检查电机同步带涨紧轮是否出现松动。进行紧固。 2.1.23 带束层鼓扩张收缩时不动作
诊断措施及解决方法:带束层鼓正常工作时突然出现不扩张现象,切换至手动控制按钮也无动作。首先查看电磁阀是否得电,如果得电,说明机械方面存在故障。1)检查汽缸进气管有无风压,如果没有,说明电磁阀故障。进行修理或更换。
驱动环内有四个轨迹轴承 2)检查汽缸头是否有脱落现象。由于带束层鼓是由三个汽缸驱动完成扩张及收缩,因此三个气缸完全脱开的可能性很小,但如果两个气缸同时脱开也会导致带束层鼓不扩张。
3)带束层鼓内的Z型板和导向槽之间出现严重磨损,造成起刺抱死。进行维修处理,更换Z型板及滑块。
2.1.24 带束层鼓在扩张收缩时轴向有窜动
诊断措施及解决方法:设备调试期间发现带束层鼓扩张、收缩时出现轴向串动,中心偏移量在1mm以上甚至更大。该问题主要是带束层鼓中心定位轴承装配不合格,存在间隙,造成串动。首先紧固轴承压盖螺母,如果没
有效果,则根据串动量增加垫圈进行调整。如果仍存在串动,说明带束层鼓内侧定位轴承存在间隙,需要将带束层鼓拆下后增加垫圈进行调整。 2.1.25 带束层鼓定位漂移
诊断措施及解决方法:带束层鼓工作一段时间以后,原来校正的零点位置发生偏移。分析原因是原程序配置的减速比与当前有偏差,导致每次定位有微小偏差,长期积累后定位角度变化。现场解决办法就是重新校正减速比。测量旋转几万圈,鼓的角度漂移量,从而求出所需的减速比。
外侧定位轴承 2.2 胎体鼓驱动箱
2.2.1 胎体传递环取胎体筒时刮胎体
诊断措施及解决方法:左胎圈预置器伸进或右胎圈预置器吸附到胎圈吸盘时,胎圈有时会刮蹭胎体帘布。1)左胎圈上的不正,没有全部挂在胎圈预置爪上;右胎圈上的不正,当右胎圈撑起时胎圈偏歪的比较大;2)左胎圈预置爪与胎体鼓同心度差异较大。重新调整六个预置爪与胎体鼓的同心度;3)右胎圈预置撑杆变形,与胎体鼓同心度差异较大。调整或更换右胎圈撑杆。4)贴合鼓贴合直径过大。重新测量校正贴合鼓直径。5)胎体帘布边部滚压不实,有翘起现象。确保帘布边部压合密实。6)左胎圈预置器伸出发生偏歪或下垂。调整预置器使之到达平行伸出。
2.2.2 胎体后压辊排气时胎体筒偏