5. 2 1#2#中和退酸水回用(F3)
5. 2.1 方案简述
方案名称:1#2#中和退酸水回用 方案简介:
中和工序是明胶生产的耗水大户,其中退酸水洗废水后几遍水(pH>4.0)已回用于退灰水洗工序,用作退灰的前几遍水洗水,但退酸水洗废水的前几遍水(pH≤4.0)中,只有3#回用于2#浸酸工序的配酸,1#、2#则排入污水站进行处理。
基于3#退酸水洗废水的前几遍水成功用于2#配酸,公司拟增加水泵和增配管路,对1#、2#的退酸水洗废水的前几遍水进行回用,具体如下:
(1)1#中和工序的退酸水洗废水的前几遍水(pH≤4.0),利用现有泵及管路系统收集集中,再通过新增泵及输送至1#浸酸配酸池,用于新酸配置;
(2)2#中和工序的退酸水洗废水的前几遍水(pH≤4.0),利用现有泵及管路系统收集集中,再通过新增泵及管路分别输送到3#浸酸配酸池,作为新酸配制用水。
5.2.2 技术评估
通过3#中和工序的退酸水洗废水的前几遍水(pH≤4.0)成功地应用于2#浸酸配酸的试验,在此基础上提出1#、2#的中和退酸前几遍废水分别回用于1#、3#的浸酸配酸。
5.2.3 环境评估
以07年明胶产量2000吨、吨胶耗牲骨7.71吨、每个中和池可装14吨骨料计,共需中和池7.71t/t×2000t/a ÷ 14t/池=1100池,每池按25 m3水计算,年可节水25 m3/池×1100池×4(中和工序退酸水洗废水的前四遍水)=11万m3,合16.5万元/a。同时,年可减少11万m3的退酸水洗废水的产生,以污水处理成本0.5元/m3计,年可减少污水处理费5.5万元。
表5-2 1#2#中和退酸水回用项目环境评估表
项目 自来水(万t/a) 减少污水产生量(万t/a) 方案实施前 (07年) 149.6295 方案实施后 138.6295 方案实施结果 节约11 11(中和工序退酸水洗废水的前四遍水) 46
5.2.4 经济评估
A、总投资费用( I )
费用项目 金额 ×104元 购置设备(含运费) 安装费和其他费用 合计
B、 年运行费用总节约金额(P)
费用类型 金额 ×104元 节水费用 减少污水处理费
扣除运行费用(水泵电费)
合计
C、年净现金流量(F) 设备折旧期 n=10年 税率 r=25%
设备年折旧费 d=I/n=0.7×104元
年净现金流量 F=(P-d)(1-r)+d=14.43×104元 D、偿还期(N) N=I/F=0.49年 E、净现值(NPV)
取贴现率i=10%,在n=10时,查阅年贴现值系数为:S=6.1446
n F
NPV=∑ j=1 (1+i) F、净现值率(NPVR) NPVR=NPV/I×100%=1166.22% G、内部投资收益率(IRR) IRR=i1+ NPV1(i2-i1) NPV1+︱NPV2︱
j
5.74 1.26 7
16.5 5.5 -3 19
-I
NPV=F×S-I=81.64×104元
所以IRR=206.07%
经计算可知,该方案的内部投资收益率IRR为206.07%,大于银行贷款利率10%,项目投资偿还期为0.49年<1年,所以方案从经济角度考虑是可行的。
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5.3 胶锅节能改造(F4)
5.3.1 方案简述
方案名称:胶锅节能改造 方案简介:
目前公司的胶锅容积较小,单位比表面积较大,散热量大,不利于保温节能,造成提胶时蒸汽消耗大,明胶受热时间较长,胶原蛋白的热分解增加,最终导致明胶质量因冻力和粘度的降低而受到影响。拟将现有1#、2#、3#线的胶锅改造成10台容积为25m3的气流搅拌循环提胶锅,以满足明胶3000t/a设计能力的要求。具体改造如下:
(1)停用1#线胶锅。由于1#线胶锅容积较小(只有4.4m3),单位比表面积较大,散热量大,不利于保温节能;
(2)利用2#、3#线的胶锅进行改造。将两台13m3的胶锅合并,拼接成一台25m3的胶锅。2#、3#线的20台胶锅拼接成10台,余下的2台13m3胶锅作为尾子胶熬制胶锅。安装场地放在3#线。
胶锅改造完毕后,采用强制循环提胶工艺:将中和退酸水洗好的骨素,装入胶锅中。再将热水储桶中的80~90℃热水加入胶锅中,待热水达到一定的高度到求后,停止加热水,启动罗茨风机鼓动,使热水在胶锅中循环,打开蒸汽阀门进行加热控制热水温度在50℃左右,半小时后测胶液的比重,当胶液比重达到1.003~1.005时,停止加热和空气鼓动,放去稀胶液,加入60~70℃的热水进行第二次提胶。依次循环,直到胶液透明达到规定值时,停止提胶,加入热水,放去胶锅中的渣和水,用泵输送至尾子胶锅中,加热煮沸熬制工业胶,而后进行工业胶处理。
5.3.2 技术评估
强制循环提胶工艺是近几年发展起来的制胶技术,具有缩短提胶时间(制胶时间可由58~60小时缩短为24~30小时)、提胶温度均匀的特点,不但能大量节约能源,还能最大限度保护冻力和粘度,提高产品质量。目前已为同行业普遍使用。
气流搅拌循环提胶锅是近年来发展起来的新型的制胶设备,采用内置大列管加热、压缩空气扬液鼓动、气悬浮搅拌、高开孔蓖板等先进技术措施。温度均匀、节能,没有常规机械搅拌对骨素造成的机械磨损现象,也没有常规外置板式换热
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器加热容易发生的外管路污染、堵塞、液流短路、负压、温度不均的不良现象,可将制胶周期缩短至30小时以下,是当今胶锅改造的技术发展方向。该胶锅节能效果明显,设备运行稳定,胶的产品质量能得到大幅度提高。
5.3.3 环境评估
锅炉改造后,提胶工序吨胶耗蒸汽由12吨可降至6吨,以07年明胶产量2000吨计,方案实施后年可节约蒸汽12000吨、合300万元/a。
表5-3胶锅节能改造项目环境评估表
项目 提胶工序耗蒸汽 方案实施前 12 t/t明胶 方案实施后 6 t/t明胶 年节约蒸汽 12000吨 5.3.4 经济评估 A、总投资费用( I )
费用项目 金额 ×104元 1)购置设备(胶锅改造所需的附属设备及零件) 38.4 2)设备安装及改造费用(胶锅合并拼接) 3)不可预见费
合计(胶锅的改造费用占主要部分) B、年运行费用总节约金额(P)
费用类型 金额 ×104元 节约蒸汽费用 扣除运行费用
合计
C、年净现金流量(F) 设备折旧期 n=10年 税率 r=25%
设备年折旧费 d=I/n=23.04×104元
年净现金流量 F=(P-d)(1-r)+d=193.26×104元 D、偿还期(N) N=I/F=1.19年 E、净现值(NPV)
取贴现率i=10%,在n=10时,查阅年贴现值系数为:S=6.1446
n F
NPV=∑ j=1 (1+i)
j
182 10 230.4
300 -50 250
-I
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NPV=F×S-I=957.10×104元 F、净现值率(NPVR) NPVR=NPV/I×100%=415.41% G、内部投资收益率(IRR) IRR=i1+ NPV1(i2-i1) NPV1+︱NPV2︱
所以IRR=83.69%
经计算可知,该方案的内部投资收益率IRR为83.69%,远远大于银行贷款利率10%,项目投资偿还期为1.19年<2年,所以方案从经济角度考虑是可行的。
5.4 节电技术改造(F5)
5.4.1 方案简述
方案名称:节电技术改造 方案简介:
目前公司2#、3#、4#锅炉的鼓引风机负荷余量较大,中和搅拌机启动较频繁,但均未加装变频器,电力消耗较大,电能利用率有待提高。拟在上述设备上加装变频器,提高电能利用率,降低电力的消耗。
5.4.2技术评估
在运行电机上加装变频器技术是杜绝大马拉小车的有效措施。本技术目前已为各行业普遍使用。
5.4.3 环境评估
表5-4 节电技术改造项目环境评估表
项目 锅炉节电(万度/年) 搅拌机节电(万度/年) 总节电(万度/年) 方案实施后 6.536 8.632 15.168
5.4.4 经济评估
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